泊蘇防震基座成功解決無塵車間設備振動問題的方案-江蘇泊蘇系統集成有限公司
以下是一個成功解決無塵車間設備振動問題的案例方案:
一:案例背景:
某半導體制造企業的無塵車間內,光刻設備在運行過程中受到不明原因的振動干擾,導致光刻精度下降,產品良率從原本的 90% 降低至 70%,嚴重影響了生產效益和產品質量。
1,振動源排查與分析:
(1)組建專業的振動檢測團隊,使用高精度的振動傳感器對光刻設備周邊環境進行全方位監測,包括車間內的其他設備、通風系統、管道以及車間外的道路、附近工廠的生產設備等。
(2)經過一周的連續監測和數據分析,發現振動主要來源于車間外一條距離較近的主干道上的重型車輛行駛,以及車間內一臺老化的真空泵運行產生的振動。重型車輛行駛引起的地面振動頻率在 10 - 50Hz 之間,振幅最大可達 5μm;真空泵的振動頻率為 30 - 80Hz,振幅約 3μm,這些振動通過地面和建筑結構傳播到光刻設備上。
二:解決方案制定與實施:
1,外部振動源控制:
與當地交通管理部門協商,在無塵車間外的主干道上設置減速帶和限重標志,減少重型車輛行駛速度和重量,從而降低車輛行駛引起的振動。同時,調整車間周邊道路的交通信號燈時間,避免車輛頻繁啟停產生較大振動。
2,內部振動源處理:
對老化的真空泵進行全面檢修和維護,更換磨損的軸承、密封件等部件,并對電機進行動平衡校正,使真空泵的振動幅度降低了 80%。此外,將真空泵的運行時間調整到與光刻設備非關鍵生產時段錯開,進一步減少兩者同時運行產生的振動疊加影響。
2,光刻設備隔振措施:
(1)為光刻設備安裝了一套專門設計的泊蘇的光刻機隔振系統。該系統采用了四個高精度為一傳感器,根據光刻設備的重量和重心分布進行合理布局,確保設備的穩定性。空氣彈簧的固有頻率設計在 3 - 5Hz,能夠有效隔離 10Hz 以上的振動。同時,配備了一套自動控制系統,可根據實時監測到的振動情況自動調節空氣彈簧的壓力和剛度,以適應不同工況下的振動隔離需求。
(2)在光刻設備與地面之間還鋪設了一層橡膠隔振墊,進一步吸收和衰減低頻振動,防止地面微小振動直接傳遞到設備上。
3,效果評估與后續維護:
(1)方案實施后,再次對光刻設備的振動情況進行監測。結果顯示,設備周邊的振動幅度降低了 90% 以上,光刻精度得到顯著恢復,產品良率提升至 95% 以上,達到了預期的效果。
(2)建立了定期的振動監測和設備維護制度,每周對車間內的主要振動源和隔振設施進行檢查和維護,確保振動問題不再出現反復,保障了半導體制造生產的穩定進行。
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